钢铁行业余热锅炉技改案例:科创星光如何帮助芜湖富鑫钢铁实现水汽近乎 100%在线监测?
一、背景与挑战:芜湖富鑫钢铁余热锅炉的水汽监测技改需求
余热锅炉项目概况
芜湖市富鑫钢铁有限公司是一家集烧结、炼铁、炼钢、轧钢为一体的民营钢铁联合企业,位于安徽省芜湖市繁昌区。公司积极响应国家节能减排政策,配套建设了大烟道余热锅炉和环冷机余热锅炉,用于回收烧结机大烟道废气和环冷机中低温余热,产生蒸汽并入厂区蒸汽管网或用于发电。两套余热锅炉已连续运行多年,是钢铁厂降本增效、降低碳排放的关键设备。
技改项目背景
两套余热锅炉原有的水汽取样及监测系统存在严重问题:
1、取样装置老化,冷却效果差,样水温度波动大(最高达50℃)
2、无在线化学仪表或仪表因样水不稳而频繁报警,锅炉炉水、蒸汽品质处于“盲管”状态
3、运行人员只能每天人工取样2-3次送至化验室,滞后严重
4、曾因炉水磷酸根失控导致余热锅炉管束结垢,换热效率下降,被迫停炉酸洗
公司于2024年启动余热锅炉水汽集中取样自动化技改项目,目标是对两台余热锅炉的汽包炉水、饱和蒸汽等关键点位实现全自动在线监测。
三大核心痛点
1. 人工取样安全风险高
余热锅炉虽参数低于电站锅炉,但汽包压力仍可达1.6-2.5MPa,蒸汽温度250-350℃。原取样系统冷却水流量不稳定,样水温度经常超过45℃,取样人员需开启高温排污阀,存在烫伤风险。原系统无任何自动保护功能,完全依赖人工操作。
2. 水质监测滞后,导致结垢和效率下降
炉水磷酸根、pH、硬度等指标变化直接关系余热锅炉结垢倾向。原方案以人工取样送厂区化验室检测为主,每班1-2次,从取样到获得结果需2-4小时。一旦水质异常,无法及时调整加药,往往发现时已造成结垢。
3. 多点位取样管理粗放,无连续数据
两套余热锅炉共计4个取样点(每台锅炉的汽包炉水、饱和蒸汽)。原系统取样管路分散,冷却器并联布置相互干扰;无在线仪表或仪表长期故障,运行人员无法掌握炉水磷酸盐、pH、电导率的实时变化趋势。
二、破局方案:科创星光钢铁余热锅炉水汽集中取样技改方案
问题根源
原系统取样预处理能力严重不足,无法在两台余热锅炉负荷波动的工况下,为后端分析仪表提供连续、稳定、低温的代表性样水。
三大实施路径
路径1:安全升级 —— 两级降温 + 自动切断保护
实施:为每个取样点配置独立的“高温预冷+主冷却器”两级降温模块,样水出口温度稳定控制在25℃±1℃。引入主路切断样水闭环保护系统,实时监测冷却水流量及样水温度。
产品:XG098水汽取样分析装置在检测到冷却水中断或样水超温时,自动关闭高温进样阀门,杜绝蒸汽喷溅。
路径2:全参数在线监测 —— 集成仪表群
实施:以XG098装置保障每路样水恒温、恒压、恒流(三恒)后,成套配置在线分析仪表。
恒温:25℃±1℃
恒压:0.1-0.5MPa
恒流:800-2000ml/min(适配余热锅炉低产汽量工况)
产品:包括磷酸根监测仪(炉水)、pH分析仪、电导率表(炉水/蒸汽)、溶解氧分析仪(给水)。所有仪表集中布置在仪表屏内,数据可上传现有控制系统。
路径3:运维简化及可扩展性
实施:全不锈钢高温架、高低温区物理隔离、二级过滤体系(免维护返冲高温高压过滤器+仪表精密过滤器)。
产品:有效防止颗粒物堵塞仪表流路,支撑季度检查而非每周拆洗,大幅降低检修频次。
三、成效验证:技改后数据对比
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维度 |
技改后(科创星光方案) |
提升幅度 |
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样水温度控制 |
恒温25℃±1℃ |
样水稳定性极大改善 |
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在线仪表投运率 |
24h连续投运率接近100% |
化学监督全覆盖 |
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水质监测周期 |
秒级实时监测 |
实时预警与调整 |
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锅炉磷酸盐加药 |
根据实时磷酸根数据指导精准加药 |
结垢风险显著降低 |
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取样操作风险 |
自动切断保护,无需人工干预 |
人员烫伤风险基本消除 |
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过滤器维护 |
免维护返冲,季度检查 |
维护工作量降低80% |
客户反馈(芜湖富鑫钢铁设备部负责人)
“科创星光这套XG098系统投用后,余热锅炉的水质终于能实时看到了。以前炉水磷酸根全靠猜测,现在在线数据直接传进操作室,运行人员根据磷酸根、pH值调节加药泵,再也不用等化验结果。目前两台余热锅炉运行平稳,再没出现过结垢问题。自动切断保护也让取样操作安心多了。”
—— 芜湖市富鑫钢铁有限公司 设备部负责人
四、行业启示:钢铁余热锅炉水汽监测技改的关键方向
1. 余热锅炉虽小,水汽监督不可缺位
钢铁行业余热锅炉(烧结大烟道、环冷机、转炉、轧钢加热炉等)承担着重要的节能任务,但普遍面临监测手段落后的问题。XG098装置通过“三恒”预处理解决了样水不稳的源头问题,使在线仪表真正发挥作用。
2. 取样自动化是消除人员接触高温介质的有效手段
钢铁厂余热锅炉取样点多位于高温、粉尘环境中,采用自动切断保护与集中取样装置,可以从物理上减少人员接触机会,比单纯依靠操作规程更加可靠。
3. 集成式技改方案对连续生产影响小
XG098及配套仪表采用屏柜式整体设计,现场安装周期仅需5-7个工作日,可利用余热锅炉短期停炉检修窗口完成改造,对钢铁厂连续生产影响极小。
本技改方案同样适用于烧结余热、环冷机余热、转炉余热、轧钢加热炉等钢铁行业各类余热回收锅炉的水汽监督系统升级改造。
以下介绍科创星光自主研发生产的水汽取样分析装置,仪器特点如下介绍:
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